荣昌玻璃瓶酒瓶浅论多少种料滴重量被动操作系统

浅论多少种料滴重量被动操作系统

在玻璃瓶罐队列机消耗中的运用

四川天马玻璃有限公司  张俊  邓鹏

料滴重量的晃动在玻璃瓶罐消耗中的紧张性显而易见,它是消耗出及格产物的***根基要求。实际消耗历程中影响料滴重量的因素有良多,它们的表象概况区别,但归根结柢无外乎三个***关键的因素:料液面高度、玻璃液温度以及耐火资料变换。

为了保障料滴重量的晃动,前些年玻璃瓶罐消耗厂家艰深都设有专任的供料职员,随着窑炉以及成型配置装备部署工艺技术的不断普及,操作料滴重量已经逐步参加成型配置装备部署现场操作职员的使命畛域内。随着客户及消耗厂家自身对于玻璃瓶罐的产品质量要求越来越高,队列机消耗对于料滴晃动性的要求也越来越严厉,先后剪料滴重量的晃动以及对于立剪的两滴(或者多滴)料之间的重量偏差越小越好。在纯挚依靠家养来操作料重的状态下,只能经由削减现场操作职员的称量、调整频率来力争达到料重晃动的指标,可是这不光大大削减了现场操作职员的使命量,而且实际成果每一每一并不精美绝伦。纯挚依靠家养来操作料重的方式曾经越来越不能知足队列机高速消耗的需要,特意是啤酒瓶抗攻击指标勘误后,队列机接管小口压吹的消耗工艺势必迅猛发展。这莳消耗工艺对于料重的要求甚为厚道,绝不夸诞的说,是否可能提供重量晃动的料滴是小口压吹乐成与否的先决条件,这也使患上料滴重量被动操作系统成为高速消耗队列机配置装备部署的必选项。

笔者有幸与一些国内外先进配置装备部署的提供商妨碍了一再技术替换,并在实际消耗历程中打仗下场部料重被动操作系统,现将一全副体味与大师分享。料滴重量被动操作的根基使命道理是:软件内设定好日后产物的指标重量值,接管未必的方式实时网络每一个料滴/产物的数据,散漫家养定期称量的服从,软件经由合计后被动收回相干指令,指挥匀料筒或者(以及)供料机冲头机电产生响应的调整措施,使料滴实际重量与设定的指标值不断趋于不同(见图1)。

图1

笔者将多少种干流的料重操作系统依据网络数据源方式的区别分为如下三类:

一、冲压机构传感器,如PPCDFSHPC

接管在冲压机构装置传感器这种方式的主若是队列机制作商,好比Emhart公司、Bottero公司及HEYE公司等。尽管各家公司的技术细节有差距,其称说也不尽相同,好比Emhart公司称之为Plunger Process Control(简称PPC),Bottero公司称之为Dynamic Forming System(简称DFS),HEYE公司称之为Heye Process Control(简称HPC),但使命道理都根基不同。下面就Emhart公司的PPC系统为例妨碍扼要诠释。

传感器装置于冲压机构底部,用以感应冲头进入初模模腔的深度,如图2所示:

图2

传感器部件及转接板的实物详情,如图3所示:

图3

无论是Emhart公司,仍是Bottero公司、HEYE公司,在冲压机构上装置感应器都是接管小口压吹消耗工艺的队列机的规范配置装备部署。必须要诠释的是:操作料重只是该配置装备部署的其中一个功能,此外尚有一个紧张功能是监控冲压历程,该功能不在本文品评辩说畛域内,故再也不赘述。

料重被动操作的历程是:种类替换时,首先由家养将料滴调整至指标重量,并在软件内输入该指标重量值,开启被动操作功能。每一个冲压机构内的传感器将感应信息传递至主站,由队列机操作职员定时在电子称上称量实际消耗产物的重量,称量服从被动进入主站。由主站妨碍合计合成后收回指令,间接操作匀料筒升降或者将指令传输给供料机冲头机电对于相干供料机冲头的高度妨碍径自调节,如图4所示:

图4

1-主站:是系统操作以及可视化的中间

2-操作箱:为主站提供能量,组成操作回路,并将电子秤的称重信息传递给主站

3-全冲程传感器:信号源装置在Emhart快换冲头机构详情

4-转接板:装置在冲头机构的底板上,传输无线传感器信号

5-机电操作:供料机冲头以及匀料筒的高度操作无需进入队列机操作系统,间接由主站操作

6-******调整驱动:对于供料机的匀料筒以及供料机冲头高度妨碍调整

这种在冲压机构装置传感器的方式除了可能操作料重外,还可能发现冲压历程中的此外成果,实时剔除了不同格产物,其短处是清晰的,也患上到了天下上一些大的瓶罐运用公司(如百威公司)的认可。但它也不是欠缺的,好比它不能用于吹吹法消耗,它的初始投成资源以及运维老本都相对于较高,也正是因为这些缺少,才使此外的料重被动操作系统在市场上也有一席之地。

二、红外热成像的IGC系统

荷兰Xpar公司的料重被动操作系统是Individual gob weight control(简称IGC系统),它的丈量数据源头于该公司的IR-D系统,即IGC必须与IR-D系对于立同配套运用。IRD系统是在机前输瓶机的剔瓶功位前装置两台热成像仪,妨碍实时检测,并组成每一个产物的热像图(图5)。

图5

依据这些图片,可直不雅监测产物的玻璃扩散、垂直度、形态、直径等状态,将全副出弱点的产物间接在机前输瓶机上剔除了,防御这些弱点产物进入冷端。以如下三组图片(图6)分说展现了对于Bird swing、Thin bottom以及Choked neck的检测状态。

图6

其料重操作历程是:由操作职员定时称量实际消耗进去的瓶罐的重量,该信息传递至指标料重操作闭环。同时每一个废品的热成像图片信息也传递到指标料重操作闭环,在经由合计合成后,依据需要将措施指令传输至供料机。如图7所示:

图7

因为笔者未实际用过该系统,对于其优弱点不敢妄下雌黄。资料呈现它可适用于吹吹、压吹及小口压吹等成型工艺,且可实现多产物、多料重的被动操作。据清晰,概况是因为国内瓶罐(特意是一些白酒瓶)的形态不法则,运用厂家的忌惮较多,该系统在国内的实际运用案例临时还未多少。

三、HR矩阵摄像机3D成像的GCO系统

德国的Symplex公司的料重被动操作系统简称GCO(Gob Cutting Observation)(注:Symplex公司已经被Emhart公司收买,国内现由Emhart公司旗下的三金公司提供该技术)。GCO系统在铰剪机构下方的适宜位置装置两台摄像机(依据现场状态决定装置位置,再接管适宜响应距离的镜头),这两台摄像机以未必的角度瞄准料滴,拍摄每一个上涨料滴的图片(图8)。

图8

每一剪的料滴都市实时一再摄影(艰深拍5次),依据这些照片建树每一个料滴的三维模子,从而患上到每一个料滴的巨细、形态、体积以及重量等实时信息(图9)。

图9

料重被动操作的历程是:种类替换时,首先由家养将料滴调整至指标重量,并在软件内输入该指标重量值,调整好摄像机图像(因先后种类消耗速率的变换,需要对于拍摄频率妨碍调整),开启被动操作功能。GCO系统熟队列机现场配置装备部署有一个电子称,由操作职员定时按屏幕揭示称量实际消耗进去的瓶罐重量,称量服从被动传递至主机。散漫摄像机所患上的信息,在经由合计合成后,依据需要将措施指令传输至供料机。如图10所示:

图10

该系统可用于队列机消耗的吹吹法、压吹法及小口压吹法。在笔者的公司工况下,不断运用一年多后发现:该系统运行老本较低,同样艰深使掷中仅需大批的空压气以及冷却水来呵护摄像机。定期的呵护使命是对于镜头妨碍擦拭,以便患上到清晰的图像。瓶重400克如下的产物根基保障偏差在1克之内;400克以上的产物偏差不***过3克;600克以上的产物,不太适宜被动操作。对于重量颇为的料滴可妨碍准确剔除了。笔者甚至觉患上可能记实下***佳消耗状态时的料滴形态、料滴温度等数据,供下一次种类替换时参考,从而迅速普及产物及格率。

该系统的弱点是仅能剔除了检测到的料滴重量不达标的产物,而对于消耗历程中,因气压不稳或者机构误差等此外原因产生的弱点产物无奈识别、剔除了,概况这也是临时未能经由全副国内瓶罐运用公司(如百威公司)认证的原因吧。

结语:料滴重量受窑炉料液面、料滴温度的影响******大,打个概况不是很适量的好比:料重被动操作系统可觉患上虎傅翼,却不能雪中送炭。当料液面以及玻璃液温度相对于晃动时,料重被动操作系统会运行患上******轻松,料滴重量的实际值与指标值偏差也******小;而当料液面或者玻璃液温度变换比照大时,料重被动操作系统的使命负荷会******大,匀料筒、供料机冲头调整措施频仍,甚至会泛起机构卡去世的状态。因此,纵然为队列机配置装备部署了料重被动操作系统,也不能涣散对于此外消耗历程的监控,它只能作为一种进一步普及料滴重量晃动性的工具,而不能作为解决料滴重量晃动性的根基方式。

料重被动操作系统的规范配置装备部署硬件在记实数据方面还达不到消耗实际需要,它记实的数据的存储光阴宽泛较短,短的只能存数小时,长的也不会***过10天,惟独配置装备部署了特意的服务器以及配套软件后能耐临时存储消耗数据。

料重被动操作系统数据源的收整方式各有区别,与系统配套的此外功能也有很大差距,各自都有针对于性很强的特色。各个玻璃瓶罐消耗厂家可散漫自身产物特色及消耗需要妨碍抉择。

因为笔者水平有限,仅愿望经由本文起到闻一知十的浸染,文中假如存有形貌禁绝确的中间,招待列位专家品评斧正。文中的全副资料源头于全副配置装备部署提供商的替换资料,若有侵权,敬请实时与笔者分割,QQ以及微信同号:23731314。***后要特意谢谢翁建忠教师及其余共事、同伙在本文编写历程中的教训。

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